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摘要:通過處理分程控制中反向調節(jié)閥的問題,分析反向定位器在實際生產中存在的危害,提出了運行中解決這一問題的簡單方法。
關鍵詞:反向定位器;故障;轉換器;反向
中國分類號:TH703.65 文獻標識碼:B 文章編號:1000-3932(2001)06-0074-02
1、簡述
我廠70年代由國外引進的化肥生產裝置,采用CO2汽提法生產尿素。在尿素生產裝置中,原設計的控制儀表均采用氣動單元組合儀表控制。由于工藝生產的要求,采用了一些當時比較先進的控制方案,其中包括0.4mpa低蒸汽系統(tǒng)的壓力控制PIC915。PIC915采用了三臺調節(jié)閥實現分程控制,1閥進汽包,2閥放空,3閥透平注汽。由于是氣動儀表,三閥均采用定位器分程。
2、出現的問題現象及原因分析
2.1 問題現象
2000-09,由于長期使用,尿素裝置DCS硬件產生故障,造成PIC915控制回路硬件沒有輸出?,F場PIC915-1/2閥均是氣開閥,事故時兩閥本應全關保證**生產。但由于反向定位器的作用,進氣的1閥不但不關反而全開,放空的2閥正常關閉,因此造成蒸汽系統(tǒng)壓力超高,給尿素裝置生產造成波動。
2.2原因分析
PIC915分程方案見圖1。圖1為PIC915分程調節(jié)閥性能圖。
由于原調節(jié)器是氣動單元組合儀表,實現分程只能采用定位器分程。原調節(jié)閥1和2均采用氣開閥,3閥為氣關閥,原氣動調節(jié)器為正向。當流量增加時,調節(jié)器輸出增加,氣開調節(jié)閥就要打開。因此入口1閥采用了反向定位器。由于1閥采用了反向定位器,雖然調節(jié)閥是氣開閥,但從定位器信號端看,由于使用了反向定位器,使得調節(jié)閥變成了“氣關閥”(氣開調節(jié)閥+反向定位器=氣關閥)。2閥與3閥采用正向定位器。
圖1 分程調節(jié)閥性能圖
1987年隨著化肥廠節(jié)能改選,尿素裝置引進DCS控制后,PIC915仍然沒改變調節(jié)閥的工作方式。在DCS組態(tài)時將1閥定義為“氣關閥”。當DCS給0(指示)時,實際電流輸出為20mA,經電/氣轉換器后輸出為0.1MPa,再經過反向定位器后,輸出為0.02MPa,氣開調節(jié)閥關閉。
隨著DCS設備的老化,整個系統(tǒng)性能變差。2000-09的**,由于DCS硬件故障,造成PIC915沒有輸出(0mA),PIC915-1閥全開,出現了前文所說的情況。因DCS系統(tǒng)設備(或線路)問題,造成電流信號輸出,出事故時本應關閉的閥打開了,造成了生產波動。
3、問題處理方法及具體實施步驟
在正常生產時,由于工藝條件不具備(調節(jié)閥平時關閉),無法對調節(jié)閥定位器進行徹底調整。在既要保持定位器反向,又要消除來自控制系統(tǒng)故障的影響,就采用了改變電/氣轉換器的作用反向的方法解決此生產問題。將轉換器改為反作用方式工作。即,轉換器輸入信號為4mA時,對應輸出0.1mpa;輸入信號20mA時,對應輸出0.02MPa。這樣,氣開調節(jié)閥+反向定位器+反向轉換器=氣開閥。
在具體實施中,由于沒有現成的反向電/氣轉換器,就在原有的轉換器上進行調整。采用原HONYEWELL的電/氣轉換器(試驗過FISHER的不行),具體方法是:
·將轉換器信號線正負極對換;
·給轉換器4mA信號,調整零點使輸出為0.1MPa;
·給轉換器20mA信號,調整量程使輸出為0.02MPa;
·反復調整,確認零點、量程均達到精度。
通過對電/氣轉換器進行上述調整,并在DCS組態(tài)中將1閥作用反向改回“氣開”式,調節(jié)器也做相應調整后,此控制回路投用正常。
4、反向定位器問題的討論
4.1反向定位器存在的隱患
眾所周知,在設計控制回路時,首先要根據工藝生產情況,按照事故(多指停儀表風)**的原則選用調節(jié)閥的作用方向(氣開式或氣關式)。
采用反向定位器實現分程時,從定位器的信號上看,調節(jié)閥的作用方向與原設計要求的作用方向正好相反。另外,定位器多數都安裝在調節(jié)閥上,因此,從調節(jié)閥輸出到現場調節(jié)閥定位器之間的任何一臺設備(特別是電動信號設備,如:DCS、調節(jié)器、轉換器、接線箱端子、線路等),出問題都有可能造成調節(jié)閥處于嚴重威脅**生產的閥位。如:本應關閉的氣開閥全開了,本應打開的氣關閥關閉了??梢娖鋰乐匦?。
4.2隱患的在線消除
在實際工作中,為了消除定位器反向造成的危害,采用將轉換器反向的方法不失為一種既簡單又實用的方法。由于電/氣轉換器多數(也應該)安裝在現場,轉換器與調節(jié)閥間是氣信號連接且距離較短,出現問題的概率較低。因此采用轉換器反向可消除轉換器到控制室間的故障因素,從而提高**生產的可*性。
在實際操作中,由于沒有反向轉換器只有現場改裝。利用機械調量程的轉換器可以實現反向功能,它只改變了磁鋼(噴嘴)的移動方向。由于轉換器的氣動放大器輸出與噴嘴擋板間距離是固定的負反饋,無需調整。而電流輸入信號(擋板位置)相當于外部給定一樣。
4.3隱患的避免
老式氣(電)動單元組合儀表實現的分程系統(tǒng)也存在反向定位器的問題。但有其特殊性,且危險相對較小。
首先,由于老式儀表沒有其它實現分程控制的方法,只有采用定位器分程。為了實現分程控制只能采用反向定位器。其次,大多數的老式儀表調節(jié)器距離調節(jié)閥定位器較近,另外多數調節(jié)器采用氣動信號,因此發(fā)生故障的可能性較小。
對于DCS等新型控制系統(tǒng)來講就不同了。首先,新型控制系統(tǒng)可以在不改變調節(jié)閥作用方式的條件下很方便地在軟件中實現分程控制。另外,集中控制器的控制器與現場調節(jié)閥的距離較遠,且都是電信號,出現故障的可能性及危害性比氣動儀表要大得多。
反向定位器的問題對于新建的生產裝置問題不大,但是對于改造裝置就必須引起高度重視。由于原設計大量采用氣(電)動單元組合儀表,實現分程控制時都采用了定位器分程。由于控制方案的要求,就有可能采用反向定位器。在日常工作中并不能體現出來。隨著技術進步、技術改造,采用集散控制系統(tǒng)等新型控制設備,此時,如不對反向定位器加以改進將造成前文所述的實際問題。
采用轉換器反向并不能徹底**此類問題,只有當此問題得到重視后,采用先進控制方案在DCS中分程,將閥門定位器改為正向后,才從根本上解決了問題。